西部矿业引智创新让“废渣流失”变“年增千万”

据青海省政府网站消息,青藏高原,群山巍峨,矿藏丰饶。然而,高海拔的严寒缺氧,曾让这里的锌冶炼产业长期困于能耗高企、稀散金属流失、加工效益低迷的三重困境。转机,始于一群心怀壮志的科研人,始于一场打破地域与体制壁垒的引智实践。西部矿业集团以“不唯地域、不求所有、不拘一格”的胸怀,将国内顶尖博士团队请上高原,把生产一线变为创新舞台,用人才之光照亮了绿色升级之路。

破题,从直面痛点开始。高原锌矿资源禀赋虽优,但传统工艺下,铅冶炼产生的氧化锌烟尘内部利用率低,锌焙砂采购成本偏高;更令人惋惜的是,伴生的稀散金属铟随废渣流失,始终未能形成有效回收。西部矿业决策层清醒地认识到,单靠自身力量难以在短时间内攻克这些“卡脖子”难题,必须借智登高、开门搞科研。于是,企业依托“智汇三江源·助力新青海”人才项目对接会平台,主动对接矿冶科技集团,引进深耕有色冶炼领域的博士团队到公司挂职,并赋予其充分的技术决策权和资源调配权。

实验室的瓶瓶罐罐,终究要放到轰鸣的生产线上才能检验真章。西部矿业将企业最核心的氧压浸出车间向博士团队全面开放,调配经验丰富的技术骨干全程配合,建立“科研团队+企业技术骨干”协同攻坚机制。科研启动经费足额拨付,人才公寓拎包入住,从后勤保障到设备中试,企业提供了“全链条”护航。正是这种毫无保留的信任与支持,让蒋伟博士和他的同伴们迅速进入状态,他们白天泡在车间记录数据,夜晚在灯下比对参数,高原反应的不适被一个个工艺突破的喜悦所替代。

攻坚之战,选准突破口至关重要。博士团队经过密集调研,精准锁定了两大方向:一是用铅冶炼氧化锌烟尘替代外购锌焙砂,二是打通沉睡多年的铟回收全流程。前者看似简单,实则暗藏玄机——氧化锌烟尘杂质高、活性高,稍有不慎就会影响中和除铁效果及后续电积工序。团队迎难而上,反复调整氧压浸出控制参数,精细把控中和除铁终点的pH值,甚至对每一批来料都建立单独的反应模型。经过数十轮中试验证,终于实现氧化锌100%替代锌焙砂,年节约采购成本逾千万元。更难得的是,这项技术没有增加任何额外设备投入,完全依托现有生产线改造完成。

而在铟回收战场上,挑战更为棘手。铁离子引发的萃取乳化问题,曾让企业技术人员屡试屡败。博士团队从源头入手,优化铁粉还原工艺,将还原终点控制在毫厘之间,大幅减少乳化渣生成;同时革新P204多级逆流萃取体系,重新设计有机相配比、相比和混合沉降时间,一举攻克铟萃取易乳化、杂质夹带多的顽疾。全流程贯通后,每年可从废渣中回收金属铟25吨,回收率跃升至80%以上,新增经济效益超千万元。看着银白色的铟锭从电解工序产出,青海湘和公司老员工王友爱难掩激动:“以前这些宝贝都随废渣排走了,如今真是变废为宝!”

技术突破的价值,不仅在于数字的增长。氧化锌替代技术为铅锌冶炼循环经济提供了工业范本,铟回收则填补了高原地区稀散金属高效回收的空白,两项成果叠加,使整个锌冶炼系统的综合能耗显著下降,固废减量化成效突出,真正实现了经济效益与环境效益的双赢。青海省工业领域循环经济版图上,从此多了一颗耀眼的“西矿明珠”。

更深远的变化,发生在人才队伍层面。博士团队在挂职期间,主动担任“导师”,将复杂的理论拆解成一线工人听得懂、用得上的操作口诀,带着年轻技术员一起做对比实验、分析异常曲线。这种“传帮带”不是走过场,而是手把手地教、实打实地练。一批本土青年骨干迅速成长,从原先的“照章操作”转变为“懂原理、会优化、敢创新”。企业真正实现了引进一个团队、带动一批人才、攻克一批技术的良性循环,人才“种子”在高原生了根、发了芽。

回望来路,这次挂职攻关的成功绝非偶然。西部矿业近年来持续完善人才政策体系,从科研启动经费、安家补贴到博士后工作站,一系列硬招实招构建起引才聚才的“强磁场”。更难能可贵的是,企业敢于打破传统层级观念,让外部专家拥有充分的技术决策空间,让一线工人的合理化建议同样受到尊重,形成了上下同心、内外合力的创新生态。

站在“十五五”开局起步的重要节点上,西部矿业的创新步伐愈发坚定。他们深知,高原矿产资源的高效绿色开发,终究要靠人才来支撑,靠科技来驱动。未来,西部矿业将继续敞开大门,深化与国内顶尖科研院所的合作,搭建更多跨学科、跨领域的联合攻关平台,让更多优秀人才团队扎根青藏高原,让更多“铟回收”式的突破接连涌现。